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投藥氣浮-UASB-SBR工藝處理淀粉廢水
來(lái)源:本站原創(chuàng )  發(fā)布時(shí)間:2014-02-20 13:29:06

    馬鈴薯生產(chǎn)淀粉過(guò)程中將產(chǎn)生大量的廢水,這些淀粉廢水有機物含量高,若不經(jīng)過(guò)處理直接排放,其水中所含有的有機物,進(jìn)入水體后迅速消耗水中的溶解氧,造成水體缺氧而影響?hù)~(yú)類(lèi)和其他水生動(dòng)物的生存,同時(shí)廢水中懸浮物易在厭氧條件下分解產(chǎn)生臭氣,惡化水質(zhì)。由于我國淀粉生產(chǎn)工藝相對落后,資源的利用率較低,淀粉生產(chǎn)過(guò)程中大量的植物蛋白未加利用而隨生產(chǎn)廢水排放,不僅影響了環(huán)境衛生,而且造成了巨大的浪費。在淀粉廢水處理過(guò)程中,如果能夠同時(shí)回收植物蛋白,做到廢水的資源化利用,將具有廣闊的應用前景。

1.廢水水質(zhì)、水量

    該淀粉廠(chǎng)廢水主要來(lái)源于生產(chǎn)過(guò)程中的工藝廢水(主要包括蛋白液、中間產(chǎn)品的洗滌水、各種設備的沖洗水等),廢水中有機物含量較高,CODcr含量為12000mg/L,BOD5/CODcr=0.53,可生化性較好。廢水處理工程的設計規模1000m3/d,處理后水質(zhì)要求達到《污水綜合排放標準》(GB8978—1996)一級排放標準,進(jìn)水水質(zhì)和排放標準見(jiàn)表1。

表1  廢水的污染狀況及執行的排放標準

2.廢水處理工藝流程

2.1處理工藝的確定

    馬鈴薯淀粉生產(chǎn)廢水本身含有機質(zhì)多、濃度高且懸浮物含量大,廢水BOD5/CODcr=0.53,可生化性較好,同時(shí)在本工程中出水水質(zhì)要求較高??紤]到以上因素,工藝選用物理與生化處理相結合的方式。物理法通過(guò)藥劑投加、絮凝氣浮工藝主要去除懸浮物、膠體物質(zhì)及部分有機物,同時(shí)回收植物蛋白飼料。針對廢水本身有機物濃度高的特點(diǎn),生化處理采用厭氧-好氧相結合的處理工藝。

    具體處理工藝流程見(jiàn)圖.1。

2.2工藝設計說(shuō)明

    原生產(chǎn)廢水經(jīng)機械格柵截留大塊飄浮物后,進(jìn)入調節池均勻調節水質(zhì)與水量,調節池設機械攪拌裝置,通過(guò)機械攪動(dòng)使原水混合均質(zhì),阻止懸浮物沉淀,懸浮物隨水流入氣浮池。同時(shí)投加絮凝劑聚合氯化鋁(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM),蛋白質(zhì)為兩性電解質(zhì),其等電點(diǎn)約為pH4.0~5.5,淀粉廢水的pH值正好為蛋白質(zhì)的等電點(diǎn),因此淀粉廢水中的蛋白具有自動(dòng)凝聚的趨勢,這種凝聚方式形成的絮粒很小,同時(shí)由于絮粒表面帶有相同電荷及水化層的影響,絮粒很不穩定。加入無(wú)機高分子凝聚劑中和絮粒上的電荷,使絮粒易于靠近凝聚成較大的絮粒,加入有機高分子絮凝劑,可使絮粒之間通過(guò)吸附架橋作用形成較穩定的大絮團;無(wú)機凝聚劑主要是依靠中和粒子的電荷凝聚成絮粒,有機絮凝劑則主要依靠吸附架橋作用使絮粒凝聚成絮團,先加無(wú)機凝聚劑中和電荷,然后再加有機絮凝劑生成絮團,兩者聯(lián)合使用絮凝效果較好,而且可大大降低絮凝劑的用量。此工藝可回收淀粉廢水中的植物蛋白,同時(shí)廢水中CODcr以及SS都有顯著(zhù)下降,減輕了后續處理工藝的負荷。

    氣浮池出水流入UASB厭氧反應器,由于淀粉廢水呈酸性,會(huì )使后續厭氧處理過(guò)程受到抑制,產(chǎn)甲烷菌不能承受低pH值的環(huán)境,UASB反應器運行的最佳pH值為6.8~7.2。因此,本工程采用出水回流的方法用出水堿度調節pH值,雖然進(jìn)水pH值有波動(dòng),但并不影響反應器的正常運行。在產(chǎn)酸菌和產(chǎn)甲烷菌的作用下,將大部分的有機物分解為無(wú)機小分子物質(zhì)和甲烷,剩余污泥進(jìn)入污泥濃縮池,甲烷通過(guò)三向分離器收集凈化處理后可以作為能源供生產(chǎn)、生活使用,出水則流入預曝氣沉淀池。預曝沉淀池是厭氧處理單元和好氧處理單元之間的重要構筑物,其功能主要是去除厭氧出水的懸浮物和H2S等有害氣體,增加水中的溶解氧,為好氧處理創(chuàng )造有利的條件。預曝沉淀池的出水自流進(jìn)入SBR進(jìn)行好氧生物處理,以進(jìn)一步降解水中的有機物。

    調節沉淀池、UASB、預曝沉淀池、SBR等處理單元產(chǎn)生的污泥排入污泥濃縮池進(jìn)行濃縮,提高污泥的含固率,使污泥含水率低于95%。污泥經(jīng)濃縮后進(jìn)入污泥脫水間進(jìn)行機械脫水,產(chǎn)生的泥餅外運,污泥濃縮池上清夜及機械壓濾液回流至調節沉淀池再繼續處理。

3.各主要構筑物介紹

3.1調節池

    此處調節池采用矩形對角線(xiàn)出水的均質(zhì)調節池。該調節池的特點(diǎn)是出水槽沿對角線(xiàn)方向設置,廢水由左右兩側進(jìn)入池后,經(jīng)過(guò)不同的時(shí)間才流到出水槽,使出水槽的混合廢水是從不同時(shí)間內流進(jìn)來(lái)的,也就是說(shuō)其濃度是不相同的,這樣就達到了自動(dòng)調節均和的目的。由于淀粉廢水中含有大量的懸浮物質(zhì),考慮到要回收廢水中的大量植物蛋白,調節池設機械攪拌裝置,通過(guò)機械攪動(dòng)阻止廢水中懸浮物質(zhì)的沉淀。調節池采用鋼筋混凝土結構,容積250m3,池體尺寸為14.0m×6.0m×3.5m,停留時(shí)間6h。

3.2氣浮池

    由于廢水的固體懸浮物含量很高,且含有大量的蛋白,所以設一氣浮池,分離提取蛋白質(zhì),提高經(jīng)濟效益,同時(shí)減輕后續處理構筑物的壓力。此工藝選用壓力回流溶氣方式?;亓魅軞夥绞绞菍飧〕氐牟糠殖鏊?總水量的20%)回流加壓溶氣后與進(jìn)水混合進(jìn)入氣浮池?;亓魅軞鈿飧【哂腥軞夤奕莘e小,氣泡分散度高且比較均勻的優(yōu)點(diǎn),但氣浮池容積較大。絮凝劑采用計量泵投加,PAC配制成濃度為5%-10%的水溶液,加入量為廢水量的1%-2%;PAM配制成0.05%-0.1%的水溶液,加人量為廢水量的2%-4%。氣浮池平均水深2m,凈容積24m3。選取TS-V型的溶氣釋放器和TR-4型的壓力溶氣罐,溶氣罐容積0.625m3,直徑0.4m,所需空氣量0.025m3/min。

3.3UASB反應器

    UASB反應器采用半地下式鋼筋混凝土結構,為了滿(mǎn)足池內厭氧狀態(tài)并防止臭氣散逸,UASB池上部采用蓋板密封,出水管和出氣管分別設水封裝置。由于SBR的水回流,此時(shí)進(jìn)入UASB的水量為1500m3/d,反應區容積為1615m3,采用3座UASB并聯(lián)運行,則單個(gè)UASB反應區的容積為538.3m3,處理水量為62.5m3/h。在常溫(20℃~25℃)運行,容積負荷為6.0kgCOD/(m3.d),沉淀區表面負荷0.649m3/(m2.h),反應區水力停留停留時(shí)間8.6h。

3.4預曝氣沉淀池

    預曝氣沉淀池采用平流式沉淀池,鋼筋混凝土結構,池子有效容積3.6m3,尺寸為:7.2m×0.5m×1.56m,每小時(shí)所需空氣量6.25m3/h。

3.5SBR反應器

    考慮到進(jìn)水的連續性,采用兩個(gè)SBR反應器并聯(lián)運行,一個(gè)反應池進(jìn)水完成后,停止進(jìn)水,在進(jìn)行曝氣、沉淀、出水等工藝時(shí),另一反應池進(jìn)水。池子為鋼混結構,反應池容量1000m3,尺寸為:20m×10m×5m,BOD-污泥負荷0.3kg/(kg.d),曝氣池內MLSS濃度2000mg/l,一周期運行時(shí)間8h,其中進(jìn)水4h,曝氣3h,沉淀0.5h,排水0.5h。曝氣階段每池供氧量9.685kgO2/h,排出比為1/4。

4.工程的啟動(dòng)運行

4.1UASB的啟動(dòng)

    接種污泥取自城市污水廠(chǎng)的絮狀消化污泥,污泥體積25m3。經(jīng)篩網(wǎng)過(guò)濾后污泥投加UASB反應器,注入淀粉廢水浸泡。在啟動(dòng)開(kāi)始階段采用間歇進(jìn)水,同時(shí)由于甲烷菌活性在酸性條件下會(huì )受到抑制,UASB反應器內的最佳ph值為6.8~7.2,在啟動(dòng)開(kāi)始時(shí)應投入石灰調節PH值在6.5~7.5范圍內,后逐步用出水回流調節PH值,控制出水回流比為1:0.5。待出水CODcr去除率達到80%時(shí),再增加進(jìn)水量和進(jìn)水頻率,控制CODcr容積負荷由2.0kgCOD/(m3.d)逐漸提高到6kgCOD/(m3.d),每階段以CODcr去除率為指標,當出水CODcr去除率10天內穩定在80%左右時(shí),方可進(jìn)入下一階段提高負荷。運行3個(gè)月后,反應器內污泥濃度逐漸增大,產(chǎn)氣量穩定,CODcr去除率穩定在90%左右。

4.2SBR的啟動(dòng)

    SBR啟動(dòng)時(shí)接種污泥與UASB接種污泥取自同一城市污水廠(chǎng),污泥濃度為3000mg/l,考慮到廢水中含磷量較少,達不到活性污泥對微生物的需求,因此需連續投加磷肥。開(kāi)始時(shí)悶曝至污泥呈現黃褐色后逐步加大水量,每曝氣10小時(shí)后靜置停留2小時(shí),排出1/3的上清液再補充新鮮污水,經(jīng)過(guò)3個(gè)多月的調試后進(jìn)入穩定運行期。

5.主要技術(shù)經(jīng)濟指標

    廢水處理站工程總投資:282.5萬(wàn)元。其中:土建構筑物:176.5萬(wàn)元;設備:77.4萬(wàn)元;間接費用:28.6萬(wàn)元。工程運行費用如下:

    動(dòng)力費:廢水處理站總裝機容量為110kW,實(shí)際工作容量為75kW。每m3廢水處理費用為:75×0.5×24/1000=0.90元/m3。

    人工費:操作人員以6人計,每人月工資1000元,人工費為:(6×1000)/(30×1000)=0.20元/m3廢水。

    藥劑費:藥劑費按1500元/d記,每m3廢水處理費用為:1500/1000=1.50元/m3。

    總運行費用為:2.6元/m3廢水。

    在運行過(guò)程中每m3廢水可提取蛋白飼料5.0kg,按1150元/t計算,每m3廢水可產(chǎn)生效益5.75元。每年可以提取蛋白飼料1750t,UASB處理過(guò)程中每m3廢水沼氣產(chǎn)量約為1.90m3,按0.50元/m3記,每m3廢水可產(chǎn)生效益0.95元,去除厭氧冬季加熱費用,沼氣效益約為0.50元/m3。效益合計為:6.25元/m3,去除運行費用,處理每m3廢水可獲得3.65元的額外經(jīng)濟效益。具體參見(jiàn)http://www.dowater.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。

6.工程運行情況

    經(jīng)過(guò)近半年的調試運行,出水水質(zhì)較好,國家法定環(huán)境監測單位對工程出水進(jìn)行監測,結果為:CODcr80.7mg/L;BOD18.9mg/L;SS50.7mg/L;pH7.43;色度7倍。各處理單元出水檢測結果(平均值)見(jiàn)表2。

                                                        表2 檢測結果  
 

7.結果與討論

(1)絮凝氣浮法能有效的去除淀粉廢水中的懸浮物、降低廢水CODcr,同時(shí)能獲得較高的蛋白飼料回收率。

(2)絮凝劑的投加比例以及投加量對CODcr的去除率有很大的影響,在工程運行實(shí)踐中如果能夠更精確確定絮凝劑的最優(yōu)投加比和投加量,不僅可以得到更好的出水水質(zhì),而且能夠減少運行費用,提高經(jīng)濟效益。

(3)UASB運行過(guò)程中,可以通過(guò)出水回流調節pH值在產(chǎn)甲烷菌的適宜范圍內,節省了投加石灰調節pH值的運行費用。

(4)厭氧菌對溫度比較敏感,在溫度較低時(shí),活性降低甚至死亡,因此冬季運行時(shí)需對UASB反應器進(jìn)行加溫,可以利用反應器產(chǎn)生的沼氣作為能源提供UASB所需的溫度,使資源得到充分利用。

(5)由于出水水質(zhì)較好,可對出水進(jìn)行深度處理,處理水可回用于廠(chǎng)區綠化、澆灑道路以及廁所雜用水。

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