2018年2月6日,浙江肯特汽車(chē)零部件有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)只汽車(chē)底盤(pán)和廢水處理技改項目竣工環(huán)境保護驗收會(huì )在公司會(huì )議室召開(kāi)。參加會(huì )議的單位浙江肯特汽車(chē)零部件有限公司(建設單位)、金華信諾達環(huán)境技術(shù)服務(wù)有限公司(監測單位)等單位代表及特邀專(zhuān)家(名單附后)。與會(huì )人員現場(chǎng)檢查了該項目建設情況和環(huán)保設施建設運行情況,聽(tīng)取了建設單位對該項目環(huán)保執行情況的匯報、金華信諾達環(huán)境技術(shù)服務(wù)有限公司關(guān)于該項目竣工環(huán)境保護驗收監測報告的介紹,經(jīng)認真討論,形成驗收意見(jiàn)如下:
一、工程建設基本情況
(一)建設地點(diǎn)、規模、主要建設內容
浙江肯特汽車(chē)零部件有限公司始建于2006年,年產(chǎn)5萬(wàn)只汽車(chē)底盤(pán)和廢水處理技改項目位于浙江龍游工業(yè)園區龍山路3號。
主要建設內容:項目主要采用沖壓、表面處理、焊接工藝,購置線(xiàn)切割機、高速沖床、酸洗硅烷化及電泳設施等設備,并配套酸洗硅烷化及電泳產(chǎn)生的廢水處理裝置,項目建成后新增年產(chǎn)5萬(wàn)只汽車(chē)底盤(pán)生產(chǎn)線(xiàn),全廠(chǎng)形成年產(chǎn)15萬(wàn)汽車(chē)底盤(pán)生產(chǎn)能力。
(二)建設過(guò)程及環(huán)保審批情況
企業(yè)于2006年委托杭州浙商大環(huán)境工程有限公司編制《浙江肯特汽車(chē)零部件有限公司新建汽車(chē)零部件和配件生產(chǎn)線(xiàn)項目環(huán)境影響報告表》,于2006年12月6日通過(guò)龍游縣環(huán)境保護局審批(龍環(huán)建[2006]145號),并于2009年2月23日通過(guò)龍游縣環(huán)境保護局驗收(龍環(huán)驗[2009]02號)。2013年委托浙江冶金環(huán)境保護設計研究有限公司編制《浙江肯特汽車(chē)零部件有限公司擴建年產(chǎn)6000個(gè)壁爐生產(chǎn)線(xiàn)項目環(huán)境影響報告表》,于2013年7月24日通過(guò)龍游縣環(huán)境保護局審批(龍環(huán)建[2013]74號),該項目未實(shí)施。
企業(yè)于2017年7月委托浙江冶金環(huán)境保護設計研究有限公司編制了《浙江肯特汽車(chē)零部件有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)只汽車(chē)底盤(pán)和廢水處理技改項目環(huán)境影響報告書(shū)》,2017年8月龍游縣環(huán)境保護局以龍環(huán)建[2017]66號對該項目環(huán)境影響報告書(shū)進(jìn)行批復。項目于2016年11月開(kāi)工建設,于2017年8月完成項目建設并投入試生產(chǎn)。
(三)投資情況
項目總投資500萬(wàn)元,其中環(huán)保投資97萬(wàn)元,占比19.4%。
(四)驗收范圍
本次驗收為年產(chǎn)5萬(wàn)只汽車(chē)底盤(pán)生產(chǎn)線(xiàn)和廢水處理技改項目的整體性驗收。
二、工程變動(dòng)情況
該工程在建設過(guò)程中,建設內容與原環(huán)評及批復的建設內容相比無(wú)重大變動(dòng),但存在如下變動(dòng):
1.項目環(huán)評中在清洗硅烷化電泳工序中產(chǎn)生的脫脂槽液、酸洗槽液、污水處理站污泥、廢活性炭為危險廢物,清洗硅烷化電泳工序中脫脂除油工序使用脫脂劑除油。實(shí)際無(wú)脫脂槽液、酸洗槽液產(chǎn)生。在清洗硅烷化電泳工序用超聲波加熱清洗除油,無(wú)脫脂槽液。酸洗槽液進(jìn)入廢水處理系統進(jìn)行處理,過(guò)濾后的槽渣、污水處理污泥、廢水處理過(guò)程中產(chǎn)生的廢活性炭為危險廢物,一并作為污水處理污泥委托浙江衢州巨泰建材有限公司進(jìn)行處置。
2.項目環(huán)評中清洗硅烷化電泳工序中的電泳純水制備使用離子交換樹(shù)脂純水設備,實(shí)際上用電加熱凈水設備制備,無(wú)廢樹(shù)脂產(chǎn)生。
3.項目環(huán)評中天然氣燃燒廢氣收集后通過(guò)不低于15米高排氣筒排放,目前實(shí)際上天然氣燃燒廢氣與電泳固化烘干廢氣一并收集后通過(guò)光催化處理設施處理后再由15米高排氣筒排放。
三、環(huán)境保護設施落實(shí)情況
1.廢氣
項目產(chǎn)生的廢氣主要有焊接煙氣、鹽酸酸霧、電泳廢氣、電泳固化廢氣、天然氣燃燒廢氣。焊接煙氣經(jīng)通風(fēng)處理后以無(wú)組織形式排放。
鹽酸酸霧與電泳廢氣一并收集后經(jīng)旋流噴淋塔堿液噴淋吸收處理后通過(guò)15米排氣筒排放。
電泳固化廢氣與天然氣燃燒廢氣一并收集后經(jīng)光催化處理設施處理后通過(guò)15米排氣筒排放。
2.廢水
項目產(chǎn)生的廢水主要有生產(chǎn)廢水(包括酸洗硅烷化線(xiàn)生產(chǎn)廢水、電泳線(xiàn)生產(chǎn)廢水、堿液噴淋廢水)和生活污水(包括廁所廢水和食堂廢水)。
酸洗硅烷化線(xiàn)生產(chǎn)廢水、電泳線(xiàn)生產(chǎn)廢水經(jīng)隔油+曝氣氧化二價(jià)鐵+二級混凝沉淀+過(guò)濾吸附處理后通過(guò)廠(chǎng)區總排放口排入污水管網(wǎng),進(jìn)入龍游工業(yè)園區污水處理廠(chǎng)處理;堿液噴淋廢水定期并入酸洗硅烷化線(xiàn)生產(chǎn)廢水、電泳線(xiàn)生產(chǎn)廢水的廢水處理設施處理,經(jīng)處理后通過(guò)廠(chǎng)區總排放口排入污水管網(wǎng),進(jìn)入龍游工業(yè)園區污水處理廠(chǎng)處理。
食堂廢水經(jīng)隔油池與廁所廢水一并經(jīng)化糞池處理后通過(guò)廠(chǎng)區總排放口排入污水管網(wǎng),進(jìn)入龍游工業(yè)園區污水處理廠(chǎng)處理。
3.噪聲
項目噪聲主要來(lái)自線(xiàn)切割機、風(fēng)機等設備。項目采取了一定的降噪措施,包括:在設備選型時(shí),采用低噪聲的設備;對設備采取減振、隔聲等措施。
4.固廢
項目產(chǎn)生的固體廢物主要為污水處理污泥(含廢活性炭、槽渣)、廢電泳漆桶、廢液壓油、廢冷卻潤滑液等危險廢物以及廢邊角料、一般包裝物、生活垃圾。
污水處理污泥(含廢活性炭、槽渣)、廢電泳漆桶、廢液壓油、廢冷卻潤滑液等屬危險廢物,收集后委托浙江衢州巨泰建材有限公司統一處置,目前部分危廢未產(chǎn)生;廢邊角料和一般包裝物外售回收綜合利用;生活垃圾收集后由環(huán)衛部門(mén)統一清運。
5.其它設施
項目已編制了應急預案并備案。企業(yè)按規范要求設置了事故應急池。
四、環(huán)境保護設施調試效果
驗收監測報告顯示,本次驗收監測期間生產(chǎn)負荷79.2%~81.0%,生產(chǎn)設備運行正常,工況穩定,生產(chǎn)負荷滿(mǎn)足竣工驗收規定。
根據項目竣工環(huán)境保護驗收監測報告:
1.廢氣
公司廠(chǎng)界無(wú)組織廢氣中顆粒物最大濃度為0.224mg/m3,非甲烷總烴最大濃度為0.78mg/m3,氯化氫最大濃度為0.125mg/m3,氮氧化物最大濃度為0.056mg/m3,二氧化硫最大濃度為0.035mg/m3,均符合《大氣污染物綜合排放標準》(GB 16297-1996)表2無(wú)組織排放監控濃度限值。
公司電泳固化烘干、天然氣燃燒廢氣處理設施后排氣筒中非甲烷總烴最大平均濃度為6.01mg/m3、排放速率為0.007kg/h,均符合《大氣污染物綜合排放標準》(GB 16297-1996)表2新污染源大氣污染物排放限值二級標準,廢氣處理設施對非甲烷總烴去除率為92.9%~93.5%。
公司電泳固化烘干、天然氣燃燒廢氣處理設施后排氣筒中煙塵最大平均濃度為5.19mg/m3,符合《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準》(GB 9078-1996)表2加熱爐二級標準;二氧化硫最大平均濃度為<15mg/m3,氮氧化物最大平均濃度為105mg/m3,均符合《大氣污染物綜合排放標準》(GB 16297-1996)表2新污染源大氣污染物排放限值二級標準。
公司鹽酸酸霧、電泳廢氣處理設施排氣筒中非甲烷總烴最大平均濃度為5.29mg/m3、排放速率為0.036kg/h,氯化氫最大平均濃度為1.48mg/m3、排放速率為0.010kg/h,均符合《大氣污染物綜合排放標準》(GB 16297-1996)表2新污染源大氣污染物排放限值二級標準。
2.廢水
公司生活污水排放口廢水pH值范圍為7.06~7.49,其他污染物最大日均值濃度分別為化學(xué)需氧量203mg/L、懸浮物29mg/L、氨氮7.84mg/L、總磷0.92mg/L,《關(guān)于龍游工業(yè)園區接管企業(yè)污水納管標準及有關(guān)事項的通知》(龍環(huán)[2011]11號)標準;動(dòng)植物油類(lèi)1.57mg/L,符合《污水綜合排放標準》(GB 8978-1996)表4三級標準。
公司廢水排放口廢水pH值范圍為8.51~8.84,其他污染物最大日均值濃度分別為化學(xué)需氧量180mg/L、懸浮物32mg/L、氨氮2.86mg/L,《關(guān)于龍游工業(yè)園區接管企業(yè)污水納管標準及有關(guān)事項的通知》(龍環(huán)[2011]11號)標準;石油類(lèi)0.70mg/L、陰離子表面活性劑0.236mg/L,均符合《污水綜合排放標準》(GB 8978-1996)表4三級標準;總鐵0.123mg/L,符合《酸洗廢水排放總鐵濃度限值》(DB 33/844-2011)表1二級標準限值。
3.噪聲
公司廠(chǎng)界4個(gè)測點(diǎn)晝間噪聲為54.5~58.7dB(A),均符合《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標準》(GB 12348-2008)3類(lèi)標準。
4.固廢
企業(yè)已設置了危廢堆場(chǎng)。
5.污染物排放總量
化學(xué)需氧量、氨氮、VOCs排放總量均符合龍環(huán)建[2017]66號文中關(guān)于總量控制目標的要求。
五、工程建設對環(huán)境的影響
根據項目竣工環(huán)境保護驗收監測報告,驗收監測期間,各項污染物均達標排放,項目建設未對環(huán)境造成明顯影響。
六、驗收存在的問(wèn)題
1.驗收監測報告對相關(guān)問(wèn)題的調查不夠詳細,驗收結論不明確。
七、驗收結論和后續要求
1.驗收結論
驗收組經(jīng)現場(chǎng)檢查,審閱有關(guān)資料并經(jīng)充分討論審議后,認為該項目環(huán)境保護設施已按照環(huán)評及批復要求基本落實(shí),驗收監測結果表明項目各項污染物達標排放,基本符合環(huán)境保護竣工驗收要求。
2.后續要求
(1)加強現場(chǎng)管理及環(huán)保設施的運行管理,完善防滲防腐措施,規范危廢處置。
(2)針對脫脂槽液、酸洗槽液等危險廢物處置方式變化情況,建議企業(yè)向環(huán)保主管部門(mén)報備,同時(shí)企業(yè)需加強廢水處理設施的運行管理,確保廢水穩定達標排放。
(3)完善驗收監測報告,明確驗收結論。完善危固廢暫存場(chǎng)所建設情況調查;完善環(huán)境風(fēng)險防范措施的調查。
公示期:2018年3月5日-4月4日
舉報電話(huà):0570-7026185
公示地點(diǎn):www.jhxnd.com; 浙江龍游工業(yè)園區龍山路3號(公司大門(mén)公示欄)
浙江肯特汽車(chē)零部件有限公司
2018年3月5日
附件:1、浙江肯特專(zhuān)家驗收意見(jiàn)
2、浙江肯特驗收監測報告
3、浙江肯特環(huán)保執行報告